通州分公司機修隊依托技師工作室平臺,以技術聯合修舊利廢為載體,集中優勢資源,開展技術攻關,解決生產難題,達到了降本增效和提高員工技能的雙贏。
隨著公司貨源結構的不斷調整,散貨作業量比重持續增大。部分貨種由于顆粒大、粘性強,作業中出現堵塞漏斗的情況,作業人員通過加大漏斗振動泵頻率、打水疏通、用鐵桿捅等方法解決實際困難,常常需要花費較長時間,效果也不明顯,嚴重影響了生產進度。為了徹底解決該難題,公司從解決漏斗工藝入手,對漏斗進行技術革新。
機修隊主動承接了制作漏斗的任務。隊領導和技術科的技術人員一起,召集隊部的技術骨干,開展專題研討,從人員分工、原料采購、工藝制定等方面進行了周密部署,充分發揮部門工種齊、技術精的優勢,在保證隊部日常機械維修的同時,加班加點開始新漏斗的設計和制作工作。技術人員跑現場,丈量比對;查資料,設計圖紙,通過精確計算,在保證安全的前提下,把漏口加大,橫切面長寬各增加 20 厘米,傾斜度不變,從而有效增加了貨物通過斗口的流動性。制作人員按圖紙施工,鋼板裁剪、焊接拼裝、打磨加工、油漆上色。施工中,工人們克服裁剪難度大、焊接要求高等難點問題,發揚吃苦耐勞、敢啃硬骨的優良作風,在苦、臟、累的環境中比進度、比質量、比奉獻,經過兩個多月團結協作,兩只漏斗圓滿完工,在塊狀散貨裝卸作業中,順利通過了實踐檢驗,極大地滿足了生產所需,同時也節約了可觀的制作成本。