——通州港務(wù)分公司電力供應(yīng)隊QC小組技改活動成效顯著
通州分公司電力供應(yīng)隊QC小組依托技師工作室平臺,充分發(fā)揮技術(shù)骨干集體智慧,對公司電氣設(shè)備開展技術(shù)攻關(guān),成效顯著。今年該小組又一次喜獲全國交通行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組光榮稱號,并已連續(xù)三年獲此殊榮。
電力供應(yīng)隊QC小組是一支具有較強專業(yè)技能的集體。該小組成立于2012年5月,由7名有著多年現(xiàn)場維修經(jīng)驗的技術(shù)骨干組成。他們圍繞公司老設(shè)備的技術(shù)問題,開展PDCA循環(huán)活動,提高維修質(zhì)量,降低設(shè)備故障率,確保設(shè)備安全運行。
在日常維修保養(yǎng)中,該小組成員根據(jù)維修工作量和維修記錄調(diào)查發(fā)現(xiàn):碼頭前沿2005年購進的四臺門機起升機構(gòu)故障頻發(fā),作業(yè)過程中常常突然跳電,存在較大的安全隱患。小組成員急公司所急,主動把降低該門機起升機構(gòu)故障率作為攻關(guān)課題,運用PDCA方法進行技術(shù)攻關(guān)。
通過原因分析、要因確認、對策實施等一系列過程統(tǒng)計分析, QC 小組發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)門機起升機構(gòu)跳電,是因為起升機構(gòu)中開閉機與支持機的接觸器與相關(guān)聯(lián)的限位出現(xiàn)了不同步現(xiàn)象所致,多數(shù)情況由限位有效行程過短引起。為了讓限位與導(dǎo)板能可靠碰撞,他們決定對限位進行換型改造,將接近開關(guān)替代原有的頂針限位,使其與導(dǎo)板的碰撞方式由直接碰撞變?yōu)檎娓袘?yīng),感應(yīng)區(qū)間為 6 厘米。同時,對電氣控制方面也作了相應(yīng)改變。改造后,這四臺門機起升機構(gòu)電氣故障率由 8.6% 降至 3.9% ,有效保障了公司生產(chǎn)的有序運轉(zhuǎn)。圖為電力供應(yīng)隊 QC 小組對門機限位開關(guān)進行技改。